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日产590吨!大庆石化公司炼油厂开足马力增产航煤

  9月5日,一长列装满航空煤油的罐车,缓缓驶出石化公司炼油厂的航煤栈桥。炼油厂生产科长费恩柱和记者说:“航空煤油是炼油厂的拳头产品,虽然市场之间的竞争激烈,但是我们凭借良好的信誉、质量和服务赢得了市场。”

  航煤作为航空领域最重要的燃料,被大范围的使用在民用及军用航空领域,航煤也是石油产品衍生物之一。今年8月份,炼油厂克服检修开工后操作精准度要求高、产品质量控制难度加大等困难,围绕航煤装置全流程管控、全过程优化,推动航煤生产装置高效满负荷运行,截至8月底,生产航煤1.7万吨,出厂航煤2.4万吨。

  装置检修全面投产后,该厂生产科稳步提升各装置加工负荷,炼油区45套装置全部生产出合格产品。他们抓住航煤市场回暖、需求量大增、创效优势显著的有利时机,将工作重点放在航煤产品全过程质量管控上,严控各项操作指标,一直在优化装置运行水平。

  生产的全部过程中,车间对异常数据及时反馈,细化员工操作规范,通过对生产过程的质量监测,及时有效地发现和解决实际问题,确保常减压和加氢裂化装置平稳操作、降低能耗、提升产品收率,平稳率从始至终保持在99.5%以上,给了航煤品质坚强的保障。同时,针对可板式塔及填料塔的两种填料方式使分馏塔顶分离效果不佳,石脑油及航煤组分重叠较大,航煤产量受到限制的问题,成立攻关小组,优先调整一中回流、航煤重沸器负荷,优化分馏塔顶部回流量及中段回流,启用一中回流副线后,避开原设计返塔位置,在提高分离精度的同时,使航煤、石脑油产品重叠由50%降至20%。一系列优化措施实施后,航煤重沸器负荷降低,日节约中压蒸汽36吨。

  另外,按公司多产航煤要求,该厂克服常减压装置开工初期原料性质变化等不稳定因素,预先制定航煤调整方案,优化脱硫醇系统操作,围绕脱硫醇系统关键参数变化开启了全员“盯”模式。技术人员对关键参数变化调取历史运行参数,应用数据表格制定参数对照表,列出正常运行参数范围,便于内操实时掌控装置条件变化,迅速有效调节时做到心里有“数”。

  目前,随着装置加工量的逐步的提升,在确保常减压装置安全稳定运行的同时,车间还监控催化剂使用情况,增加产品采样次数,根据分析数据及时作出调整生产方案,进一步提升航煤收率,实现日产航煤590吨。同时,依据市场变化科学调整装置负荷和物料平衡,优先安排航煤专罐清洗,提高装车效率,加快产品发运。8月份,该厂共出厂航煤2.4万吨,产业链业务高效顺畅运行。